TH5632C型加工中心采用FANUC0-MD數(shù)控系統(tǒng),在一次緊急任務(wù)前的試車過程中,由于操作失誤,當(dāng)?shù)稁煺谵D(zhuǎn)位時,按動操作面板上的復(fù)位開關(guān),造成刀庫緊急停止轉(zhuǎn)動,控制系統(tǒng)報警,刀庫停止時,位置不對。同時,主操作面板各個開關(guān)鎖死,手動操作方式失靈,整個機床處于死機狀態(tài)。
故障分析:出現(xiàn)故障以后,對整個機床進行了檢查,初步確定控制系統(tǒng)正常,故障屬于機床側(cè)故障。從刀庫旋轉(zhuǎn)定位的馬氏機構(gòu)位置來分析,由于轉(zhuǎn)位柱銷恰好處于馬氏機構(gòu)死點位置,造成位置傳感器無法準(zhǔn)確判斷目前刀庫所處位置,從而無法給控制系統(tǒng)明確的檢測信號,使控制系統(tǒng)繼續(xù)執(zhí)行程序命令,造成系統(tǒng)死機。
解決措施:要解決死機問題,使刀庫處于可檢測位置即可。當(dāng)?shù)稁旎氐狡鹗嘉恢煤?,再將整個系統(tǒng)回復(fù)到原始狀態(tài),即可使設(shè)備處于正常工作狀態(tài)。按照這種思路,將刀庫轉(zhuǎn)位位置傳感器固定螺母松開,向后移動1cm,使傳感器完成一次計數(shù),整個控制系統(tǒng)脫離死機狀態(tài)。通過控制面板上的開關(guān),將系統(tǒng)中刀庫的轉(zhuǎn)位改為手動操作,通過機床側(cè)的刀庫步進手動按鈕使刀庫回到初始位置,再將整個系統(tǒng)回復(fù)到初始狀態(tài),刀庫位置傳感器復(fù)位,重新編制刀具表,重新啟動系統(tǒng),設(shè)備工作正常。此方法不僅節(jié)約時間,而且對機床精度不產(chǎn)生任何影響。